广皓天升级生产线,改善电磁振动试验机装配车间实现低噪化改造
点击次数:33 更新时间:2025-10-16
近日,广皓天完成生产线核心升级,重点对电磁振动试验机装配车间进行低噪化改造,通过设备更新、工艺优化与环境重构,有效解决传统装配车间噪音超标问题,同时提升电磁振动试验机装配精度与生产效率,为汽车电子、航空航天等领域客户提供更优质的检测设备保障。 作为电磁振动试验机的核心生产环节,装配车间需完成振动台台面、驱动线圈、控制系统等关键部件的组装调试,传统生产中,机械撞击、设备运转产生的噪音常超 85 分贝,不仅影响员工工作环境,还可能因高频噪音干扰精密部件校准,导致电磁振动试验机装配误差增大,成为制约产品质量与生产效率的关键因素

此次升级改造围绕 “低噪化 + 高精度" 双目标推进:在设备层面,引入低噪音数控装配设备,替换传统高噪音拧紧机、冲压设备,其中针对电磁振动试验机核心部件 —— 驱动线圈的装配,新增线圈缠绕机,运转噪音从 78 分贝降至 52 分贝;车间环境改造方面,墙面加装吸音棉、地面铺设减震垫,同时划分独立隔音装配区,专门用于电磁振动试验机高精度部件(如传感器、控制主板)的组装调试,区域内噪音控制在 45 分贝以下;工艺优化上,重新梳理电磁振动试验机装配流程,将高噪音工序(如金属部件裁切)与精密装配工序分离,通过自动化传输带实现部件流转,减少人工搬运产生的碰撞噪音。


改造后显著:电磁振动试验机装配车间整体噪音从 82 分贝降至 50 分贝以下,符合国家工业车间噪音标准;员工工作环境改善的同时,精密部件装配误差率从 1.2% 降至 0.3%,电磁振动试验机出厂合格率提升至 99.8%,生产周期缩短 15%。“以前长时间在高噪音环境装配电磁振动试验机,耳朵容易疲劳,现在车间安静多了,校准振动台参数时也更精准。" 车间装配组长王师傅表示。
此次生产线升级与低噪化改造,是广皓天深耕电磁振动试验机生产领域的重要举措。未来,广皓天将继续投入研发,推动电磁振动试验机生产向 “智能化、低噪化、高精度" 转型,为客户提供更可靠的检测设备与服务。